詳細介紹
燒結(jié)機除塵器以室為單位組合成排,分成單排列和雙排列。如用戶有特殊要求,亦可按用戶意見及現(xiàn)場情況進行特殊設(shè)計;除塵器進口粉塵濃度一般允許為200g/Nm3以下,如有特殊要求,可按用戶要求設(shè)計。
燒結(jié)機除塵器的改造方案采用的關(guān)鍵技術(shù)及改造效果主要有:
1、燒結(jié)機機尾配置電除塵器通常粉塵外排質(zhì)量濃度可達100mg/m3,但要達到30mg/m3以下,因超細粉塵難以捕集,理論上難以達到,實際運行中還沒有成功案例。通過升級改造除塵器外粉塵排放質(zhì)量濃度≤20mg/m3。
2、采用常規(guī)布袋除塵,由于機尾產(chǎn)生的粉塵為晶體狀琢磨性粉塵,現(xiàn)進入除塵器的粉塵粒徑約有3mm,對濾袋磨損嚴重,破損后煙囟外排超標,布袋約2~3月更換一次,更換頻繁。通過如下技術(shù)措施:燒結(jié)機除塵器濾袋采用50%PFS+50%PTFE混合濾料,在迎塵面混編超細纖維,表面進行防油、防水、抗氧化處理,密度為600g/m2。
3、機尾電除塵改造采用燒結(jié)機除塵器,阻力損失較低,電袋少是常規(guī)布袋除塵器清灰周[1]*,鋼鐵燒結(jié)、球團大氣污染物排放標準GB期的2倍,可以減小空壓機的功率,同時延長布袋的使用壽命,能減少職工換袋的勞動強度;電袋過濾風速小于1.2m/min;保證濾袋使用壽命大于2a。
4、由于是原有除塵系統(tǒng)升級改造,盡可能不影響生產(chǎn),利用主體設(shè)備定修時間進行整改
改造實施后,燒結(jié)機機尾粉塵排放濃度明顯降低,經(jīng)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測粉塵濃度由改造前大于100mg/m3降低到16-18mg/m3,年可減排粉塵超過300t,具有顯著的環(huán)境效益。