MBR膜地埋式一體化污水處理設(shè)備
買好設(shè)備就選濰坊小宇環(huán)保水處理設(shè)備有限公司,專業(yè)處理各種生活污水、醫(yī)院污水及少量的工業(yè)污水。
MBR膜地埋式一體化污水處理設(shè)備工藝的出水標準可達一級A標準。
常用型號有MBR-0.5,MBR-1,MBR-2,MBR-3,MBR-4,MBR-5.
MBR-0.5污水設(shè)備主體價格23000元,設(shè)備尺寸3*1.5*1.8
MBR-1.0污水設(shè)備主體價格26000元,設(shè)備尺寸4*1.5*1.8
MBR-2.0污水設(shè)備主體價格30000元,設(shè)備尺寸5*2.0*2.0
MBR-3.0污水設(shè)備主體價格35000元,設(shè)備尺寸7*2.0*2.0
MBR-4.0污水設(shè)備主體價格45000元,設(shè)備尺寸10*2.0*2.0
MBR-5.0污水設(shè)備主體價格55000元,設(shè)備尺寸6*3.0*3.0
逄為您介紹:
浸沒式MBR處理技術(shù)
MBR是活性污泥法中的一種,也是利用生物反應(yīng)槽(曝氣槽)內(nèi)含微生物菌群的活性污泥吸附水體中的有機污染物,并以其為營養(yǎng)物質(zhì)或增殖材料,使水體中的有機污染物分解達到凈化廢水的目的。浸沒式MBR處理技術(shù)是將吸入泵、曝氣器和生物反應(yīng)池為一體式的膜生物反應(yīng)器,膜組件直接放于生物反應(yīng)器中,膜內(nèi)流速由空氣的攪拌提供。對有機物、氨氮濃度高的畜禽廢水,采用前置式反硝化生物脫氮工藝(A/O工藝),與浸沒式MBR工藝結(jié)合,將彌補傳統(tǒng)A/O工藝的不足,并具有以下顯著特點:(1)通過反硝化脫氮,*消除氨氮對微生物環(huán)境的影響;(2)減少了后續(xù)硝化過程的外加堿量,和后續(xù)硝化過程的曝氣量,運行費用省。
與傳統(tǒng)的活性污泥法相比,A/O工藝結(jié)合浸沒式MBR處理技術(shù)固液分離效率高,無須二級沉淀池,設(shè)備簡單,構(gòu)筑物占有空間小,自動控制穩(wěn)定,耐負荷沖擊能力強,污泥產(chǎn)量少,出水水質(zhì)穩(wěn)定等。
工藝技術(shù)路線
廢水首先經(jīng)過細篩網(wǎng)隔除廢水中的懸浮物和雜物后流入調(diào)節(jié)池,均衡水質(zhì)水量,然后用泵打入沉淀池進行固液分離,上清液流入MBR處理池,MBR處理池設(shè)計為A/O處理系統(tǒng):在前段,進水與后段的回流水充分混和進行生物反硝化脫氮,在后段進行生物降解和硝化,同時加堿補充氨氮硝化所消耗的堿度,處理后水直接排放。工藝流程見圖1。
3 結(jié)果分析與討論
該工程施工安裝歷時2個月,于2000年3月投入活性污泥正式開始工藝調(diào)試。通過3個月的調(diào)試及6個月的穩(wěn)定運行,測得進入廢水處理站的平均水質(zhì)與設(shè)計水質(zhì)基本相符,即CODcr=9100 mg/L,BOD5=3788 mg/L,SS=4490 mg/L,NH3-N=450 mg/L。出水水質(zhì)于達到DB 31/199-1997一級標準。根據(jù)出水水質(zhì),調(diào)試階段基本共分為5個階段進行,調(diào)試過程表1,出水水質(zhì)結(jié)果見圖2。
廢水調(diào)試階段說明
階段 | 時間段/d | 現(xiàn) 象 |
I | 0~22 | 馴化階段 |
II | 23~41 | 出水CODcr 、BOD5和SS達標, NH3-N超標,pH>8.5 |
Ⅲ | 42~90 | BOD5和SS達標,出水CODcr超標,NH3-N超標,pH=5.5~6.5 |
IV | 90~100 | BOD5、NH3-N 和SS達標,出水CODcr超標,pH=7.4~7.8 |
V | >101 | CODcr、BOD5、NH3-N和SS達標, pH=7.5~8.5 |
階段I:調(diào)試工作準備就緒,向MBR池內(nèi)投入有效池容約7.5%的城市活性污泥,用水加滿后,處理系統(tǒng)按設(shè)定的程序開始運行。
階段II:調(diào)試至第23天進行*次取樣,出水CODcr小于100 mg/L,但進出MBR池的NH3-N濃度相同,出水pH高于進水,且有大量的泡沫產(chǎn)生。結(jié)果表明微生物經(jīng)22 d馴化后,繁殖速率較高的異養(yǎng)菌增殖迅速,世代時間較長的硝化菌尚未形成優(yōu)勢菌種。由于氨氮濃度高,廢水呈堿性而產(chǎn)生大量泡沫。
階段III:第46天取樣時,發(fā)現(xiàn)CODcr又出現(xiàn)回升趨勢(約300 mg/L),而NH3-N濃度明顯下降,出水pH低于進水;在接下來近40 d的調(diào)試期間,出水的CODcr穩(wěn)定在250 mg/L左右,NH3-N穩(wěn)定在50 mg/L左右,pH小于6。產(chǎn)生該現(xiàn)象的主要原因可從硝化過程機理分析得到解釋。
根據(jù)硝化過程機理,硝化過程主要包括以下串級反應(yīng),即:
由反應(yīng)(1)可知,廢水中1 mol NH4+在溶解氧和亞肖酸菌的作用下,即可產(chǎn)生2 mol H+和1 mol的NO2—。當調(diào)試進入階段III時,廢水中的NH3-N濃度下降,pH降低,說明硝化過程反應(yīng)(1)已開始進行,即廢水中的亞肖酸菌和肖酸菌開始生成。由于肖酸菌的產(chǎn)率約為亞肖酸菌的1/2至1/3,加上在酸性環(huán)境下(pH=6.0~7.2),反應(yīng)(1)的反應(yīng)速度大于反應(yīng)(2),從而使硝化過程中的串級反應(yīng)(2)的反應(yīng)速度較小,廢水中H+濃度和NO2—濃度累積。因此,廢水在進入調(diào)式階段III時,廢水中的pH始終較小,出水中的NO2—濃度較高。這與第77天的MBR出水中NO2—高達123 mg/L的分析結(jié)果十分吻合。
同時,由于出水pH較低,反應(yīng)(1)得到抑制,使出水NH3-N基本保持在50 mg/L左右。眾所都知,NO2—屬還原性物質(zhì),理論上1 mg/L NO2--N將產(chǎn)生1.141 mg/L CODcr[1],為證實NO2—對出水CODcr的貢獻,在實驗室采用測定BOD5預處理的方法將NO2—影響消除,測得CODcr <100 mg/L。該結(jié)果表明,階段III出水CODcr穩(wěn)定在250 mg/L左右主要是由NO2—累積引起。實驗室利用該養(yǎng)豬場的污泥和出水進行小試,發(fā)現(xiàn)如果控制pH > 7.5,則出水NH3-N < 5 mg/L,而NO2—濃度不變。這也說明階段III的肖酸菌濃度由于受廢水中酸環(huán)境和肖酸菌生成速率的制約,尚未達到需要濃度。因此,在進入階段III時,廢水的pH始終小于6,出水的CODcr穩(wěn)定在250 mg/L。
為了提高環(huán)境pH,促進硝化反應(yīng),在調(diào)試進入第79天時,向廢水中投加NaOH,但實際投加量遠大于理論加堿量(理論加堿量=硝化所需堿度 — 進水堿度)。這于MBR池較大和NH4+的緩沖作用有關(guān)。所以加堿量逐日提高(350~550 g/t廢水),至第87天出水pH才有明顯上升趨勢。
在階段III的初期,泡沫仍較多,池內(nèi)活性污泥隨泡沫溢出。當進入第50天時,開始投加消泡劑(約1.5~2.0 g/L),污泥濃度開始增加,廢水中泡沫大大減少。
階段IV:該階段持續(xù)時間約10 d,主要特征是pH保持在7以上,NH3-N < 5 mg/L;由于廢水中pH控制較差,出水中CODcr雖有明顯下降,但仍稍為超標。這也從一個側(cè)面說明,對高氨氮、高CODcr污染物廢水處理系統(tǒng),處理系統(tǒng)的自動化程度將直接對出水產(chǎn)生重大影響。
階段V:調(diào)試開進入第100天,加藥系統(tǒng)、自動控制和反饋系統(tǒng)*正常,MBR出水全部達到DB 31/199-1997一級標準。此時,硝化系統(tǒng)已完善,加堿量逐日減少(230~140 g/t廢水),泡沫產(chǎn)生大量減少,系統(tǒng)不需添加消泡劑。
4 結(jié) 論
采用膜分離活性污泥法處理廢水在國內(nèi)進行的試驗及工程性試驗較多[3,4],但實際工程項目很少。本文采用前置式反硝化生物脫氮A/O工藝,將浸沒式MBR裝置O級生化池處理畜牧廢水這種含高有機物、高氨氮的廢水,在國內(nèi)尚屬*。對于高濃度有機廢水,采用膜法處理廢水的投資與普通生化法基本相當,但出水水質(zhì)穩(wěn)定、污泥量小、占地面積緊湊,運行和管理簡單。
本項目以干濕分離系統(tǒng)的畜禽廢水為對象,進水CODcr為9100 mg/L,BOD5為3788 mg/L,SS為4490 mg/L,NH3-N為450 mg/L,經(jīng)浸沒式MBR工藝處理后,經(jīng)過3個月的調(diào)試及6個月的穩(wěn)定運行,共經(jīng)歷了5個階段,出水CODcr<85 mg/L,BOD5<10 mg/L,SS<5 mg/L,NH3-N<5 mg/L,達到DB 31/199-1997一級標準。因此,該養(yǎng)豬場廢水處理項目的成功為浸沒式MBR工藝處理畜牧廢水提供了寶貴的工程實踐。